在武汉地铁运营有限公司车辆中心车辆二部,流传着关于检修“一把刀”的传说——“坐进地铁车厢,能看到的东西,张师傅都能修!”
大家说的是电气钳工主任技师张兵。他17岁入行,2006年入职武汉地铁运营有限公司,处理过大小故障上千起,排除车辆安全隐患不计其数。
旁人看来枯燥的检修工作,对张兵来说却是爱好,更是挑战。
12月6日,湖北日报全媒记者在武汉地铁常青车辆段“张兵(劳模)创新工作室”见到张兵本人。这间工作室主攻“电路板自主维修”。
电路板是地铁列车上电子器械的重要零部件,长久以来,元器件精密、无电路图一直是电路板检修工作的难点。“如果找不出故障原因,或者找到原因却不知道怎么修,就只能整体更换电路板,维护成本很高。”张兵说。
工作室成立后,张兵带着徒弟组成电路板维修“攻关小组”,将各种坏掉的电路板一层层拆开研究,弄清每个元件的规格大小、材质用途、工作原理等。他自己画出电路图,教徒弟“按图索骥”。
“空调控制器模拟试验台”,是张兵研发出来的一项非常实用的新设备。
空调控制器是进口产品,原厂家售后团队已解散。出故障后,公司来不及买新产品,也无法获得技术支持。
“如果要人工找出故障在哪,我们只能尝试接入控制器中8块板卡的数百个端口,一个个排查。”张兵说,这样一来,检测一个控制盒就要耗时8小时以上,且必须来回上车试验,工作效率极低。
不服输的他,决定自己想办法。“我想造一个模拟试验台,用机器代替人工检测,用数据直观显示出故障在哪。”他设想。
2019年开始,张兵对空调控制器反复研究,查资料、画电路图,研究结构、分析软件,终于自主设计研发出“空调控制器模拟试验台”。该试验台是一台静态情况下的空调控制设备,在电脑中安装相应程序后,即可一次性模拟出空调运行各种状态。工作人员能通过试验台的指示灯亮或熄,快速精准锁定具体故障点。
2020年,试验台投入运行,成功将单件故障控制器检测时间从8小时缩短至10分钟。有了这一试验台,极大提高了检修效率,年均为公司节约费用100余万元。
有这样一位爱钻研爱创新的带头人,工作室活力十足。自2015年成立至今,已立项并完成创新项目20余项,累计节约维修成本超过200万元。
“遇到‘奇葩’故障,我从来不怕,难修才有挑战性!”张兵说。耐心、细心、责任心和钻研精神,是他数十年在检修一线工作的“诀窍”。(记者 曾雅青 通讯员 王晨霞 刘小虎)
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